CZH-4B操縱盒軸斷裂故障
2021-08-10華陽電工
故障描述:
2018年12月14日,黎陽公司反饋在對CZH-4B操縱盒(件號1802003)螺母進行安裝搖臂時,配合擰緊產品的6E8.200.003軸的螺桿部位發生斷裂。黎陽公司工程技術部對斷口進行了分析,判定斷裂性質為沿晶脆斷。故障形貌見圖1,正常形貌見圖2。

圖1 故障形貌

圖2 正常形貌
造成沿晶脆斷的主要原因為熱處理過程,該6E8.200.003軸批次為機-15-3批,2016年11月14日進行淬火和回火處理,查零件熱處理過程參數記錄表與表盤記錄,存在3方面問題:
1、淬火過程:淬火溫度為1000℃(規1000±10℃),保持時間10min(規定8~12min),油冷;回火溫度500℃(規定500±20℃),保持時間1.5h,空冷,參數記錄符合規定。但在查熱處理淬火表盤記錄時,表盤畫線為1000℃,應有7段保溫8-12min畫線,實際是有4段保溫時間為10min的畫線,1段約為25min的畫線和2兩段約2-3min的畫線,該淬火表盤畫線記錄情況不滿足工藝規范要求,與熱處理過程參數記錄表不符。
2、回火過程:2016年11月15日使用井式回火爐進行了回火,回火溫度500℃(規定500±20℃),保持時間1.5h,空冷,參數記錄符合規定。11月15日當天的回火表盤有兩張,記錄了12日至17日的回火過程,標識的表盤畫線符合要求。但其中一張表盤中有3段未標識的回火曲線,分別是530℃×60min、550℃×65min、570℃×75min,清查12日至17日所有回火零件的回火記錄,均標識了回火曲線。發現只有CZH-4B的軸6E8.200.003和YMG-13、13A的軸套6E8.163.359的材料是1Cr17Ni2,而YMG-13、13A的軸套回火溫度為620℃,所以存在CZH-4B的軸6E8.200.003進行高溫回火的可能,在530~570℃進行了回火,而又沒有填寫記錄。
3、工藝規程備注:來件必須先試驗合格后才允許投入批量生產,查熱處理過程參數記錄表沒有試驗件記錄,沒有對熱處理爐批進行記錄(即未進行分爐批記錄),填寫不完善。檢驗人員未按工藝規程檢查,也未進行記錄表與表盤的核對。
CZH-4B操縱盒軸斷裂故障,是由于熱處理回火過程異常,操作人員沒有按照工藝規程要求執行,在回火脆性敏感區(570℃)回火導致沿晶脆斷;檢驗人員對生產過程監控不到位。該問題為機-15-3批次問題,屬管理問題。
該案例警示我們:
操作人員不能按經驗進行操作,必須按章操作;檢驗人員必須有強烈的責任心和質量意識;部門領導要細化管理,對生產流程起到監督作用;公司要加強對員工的崗位知識和質量意識培訓;每個員工應牢記“質量、誠實守信”。
