關(guān)于新修制廠(chǎng)ф550X1500二輥鉛板軋機(jī)主減速機(jī)事故原因分析報(bào)告
2016-09-06 2014年3月6日,新修制廠(chǎng)ф550×1500二輥鉛板軋機(jī)主減速機(jī)發(fā)生比較重大的設(shè)備損壞事故,主要表現(xiàn)為:第二級(jí)、第三級(jí)傳動(dòng)齒輪發(fā)生齒根斷裂;軸承座聯(lián)接螺栓斷裂;第三根傳動(dòng)軸靠電機(jī)端軸承外圈破裂,另一端軸承擋圈發(fā)生移動(dòng)等,如圖一。

圖一
根據(jù)設(shè)備事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初步分析,造成本次設(shè)備事故的原因,主要有以下幾點(diǎn):
1、從力學(xué)上分析:
1、從力學(xué)上分析:
由于減速機(jī)采用斜齒輪傳動(dòng),而斜齒輪在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生軸向推力,且軸承擋圈采用焊接方式固定,使得軸承的安裝精度及所能承受的軸向推力均無(wú)法保證,當(dāng)載荷過(guò)大時(shí),齒輪嚙合產(chǎn)生的軸向推力過(guò)大,使得第三根傳動(dòng)上軸承擋圈與軸承座焊接處開(kāi)裂,在持續(xù)受到力的作用后,軸承擋圈發(fā)生移動(dòng),軸承內(nèi)圈與外圈的結(jié)合受到影響,軸旋轉(zhuǎn)過(guò)程中在軸向推力的作用下發(fā)生橫向移動(dòng),使得兩軸齒輪沒(méi)有在正常的位置嚙合,齒根局部受力發(fā)生變化,齒輪嚙合不均勻,所傳遞的軸向推力和轉(zhuǎn)矩也不均勻,當(dāng)產(chǎn)生的瞬時(shí)作用力大于軸承的許用應(yīng)力時(shí),軸承內(nèi)圈與外圈相互擠壓后破裂,軸承失去支撐作用,軸在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生跳動(dòng),從而使該軸上兩個(gè)齒輪在與其他兩個(gè)齒輪沒(méi)有在正常的軌跡上嚙合,并形成一定角度,造成其他齒在嚙合過(guò)程中負(fù)荷增大,嚴(yán)重過(guò)載,輪齒發(fā)生隨機(jī)折斷現(xiàn)象。
2、設(shè)備本身制造質(zhì)量問(wèn)題:
2、設(shè)備本身制造質(zhì)量問(wèn)題:
本套軋機(jī)在安裝之初,曾打開(kāi)過(guò)主減速機(jī)箱體上蓋,發(fā)現(xiàn)部分齒輪齒根、齒面均出現(xiàn)孔洞現(xiàn)象,屬于典型的鑄造缺陷,而且部分齒根、齒面出現(xiàn)焊接、發(fā)藍(lán)氧化、二次打磨齒形等現(xiàn)象(如圖二),這就直接導(dǎo)致了齒面退火,齒輪不耐磨。

圖二
從磨損狀況看,齒輪嚙合面磨蝕狀況很?chē)?yán)重,Z大的原因可能是齒輪未進(jìn)行滲碳、滲氮等表面調(diào)質(zhì)處理,使齒輪本身抗磨蝕性能、抗沖擊性能及強(qiáng)度、硬度都不能滿(mǎn)足使用要求。整個(gè)箱體及內(nèi)部中間軸承座均采用焊接方式進(jìn)行組合,這種結(jié)構(gòu)本身承載軸向應(yīng)力是較差的,一旦出現(xiàn)過(guò)載狀況,中間軸承座就容易產(chǎn)生位移、焊接開(kāi)裂等破壞性現(xiàn)象,而且整體裝配精度無(wú)法保證。
3、管理、操作問(wèn)題:
3、管理、操作問(wèn)題:
本次設(shè)備事故,除質(zhì)量、技術(shù)方面的原因之外,還與我們車(chē)間設(shè)備管理、安全操作失誤過(guò)多、盲目指揮等都有很大關(guān)系。
①、沒(méi)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程去操作運(yùn)行設(shè)備。軋機(jī)要求每次壓延量控制在5~8mm,Z大不能超過(guò)8mm,但每次10mm的壓延量時(shí)有發(fā)生,年前出現(xiàn)的十字軸斷裂、變速箱出現(xiàn)軸承破裂、軸承座位移等現(xiàn)象皆因超負(fù)荷運(yùn)行造成的。
?、?、未經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)的人員操作設(shè)備的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。本套軋機(jī)系統(tǒng)安裝及試運(yùn)行時(shí)只有3人經(jīng)過(guò)安裝師傅現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),其余職工均未經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn),根本不熟悉設(shè)備性能,但3個(gè)受訓(xùn)職工一人離職、一人曾調(diào)離工作崗位,另一人屬于車(chē)間管理人員,難免不出現(xiàn)一個(gè)稍微熟練的操作工帶一、兩個(gè)根本不熟練的工作人員操作運(yùn)行設(shè)備,維持生產(chǎn),這就為違規(guī)操作設(shè)備埋下了隱患。
③、出現(xiàn)設(shè)備事故后,公司未按照“四不放過(guò)”的管理原則進(jìn)行事故處理,使操作人員、管理人員未得到相應(yīng)的處罰和教育培訓(xùn),致使違規(guī)操作屢禁不止,Z終釀成重大設(shè)備事故。
④、設(shè)備前次發(fā)生事故后,維修不徹底,保養(yǎng)不到位,致使設(shè)備一直帶病作業(yè),Z終因不堪負(fù)荷而造成本次設(shè)備事故的發(fā)生。
針對(duì)以上事故成因,為避免出現(xiàn)類(lèi)似的設(shè)備事故,作出以下整改建議:
1、實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)制。沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的工作人員不得操作設(shè)備。
③、出現(xiàn)設(shè)備事故后,公司未按照“四不放過(guò)”的管理原則進(jìn)行事故處理,使操作人員、管理人員未得到相應(yīng)的處罰和教育培訓(xùn),致使違規(guī)操作屢禁不止,Z終釀成重大設(shè)備事故。
④、設(shè)備前次發(fā)生事故后,維修不徹底,保養(yǎng)不到位,致使設(shè)備一直帶病作業(yè),Z終因不堪負(fù)荷而造成本次設(shè)備事故的發(fā)生。
針對(duì)以上事故成因,為避免出現(xiàn)類(lèi)似的設(shè)備事故,作出以下整改建議:
1、實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)制。沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的工作人員不得操作設(shè)備。
2、損壞減速機(jī)整體維修(或由采購(gòu)進(jìn)行質(zhì)量扣款后,另請(qǐng)廠(chǎng)家設(shè)計(jì))。
3、在傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)扭矩傳感器,使機(jī)械超過(guò)8mm時(shí)電機(jī)直接跳開(kāi)進(jìn)行保護(hù)(可請(qǐng)新宏大給予設(shè)計(jì))。
3、在傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)扭矩傳感器,使機(jī)械超過(guò)8mm時(shí)電機(jī)直接跳開(kāi)進(jìn)行保護(hù)(可請(qǐng)新宏大給予設(shè)計(jì))。
