某輪船舶設備故障和處理
2022-01-20趙洪鵬 韋立船管
一、冰機海水泵葉輪汽蝕損壞
1、發現及修理:V003航次回國期間,發現冰機海水泵排壓偏低,停泵拆檢。拆檢后發現葉輪汽蝕嚴重,已無法繼續使用(見下圖);清潔/除銹后,換新軸承/阻漏環/盤根/葉輪裝復。現該泵運行正常。
2、原因及分析:我船屬新船,剛經過第1次塢修;在不到3年的時間,此泵汽蝕如此嚴重實屬罕見。分析原因應該是空載時,長期使用高位海底門,主海水吸入管道進入空氣,造成此泵葉輪汽蝕損壞。
3、糾正及措施:空載時使用地位海底門;經常打開海底濾器放氣閥檢查/放氣。

冰機海水泵葉輪汽蝕嚴重

冰機海水泵汽蝕葉輪與葉輪備件
二、造水機海水泵葉輪汽蝕損壞
1、發現及修理:V003航次回國期間,發現造水機真空度不足/造水量明顯減少。停造水機后,拆檢冷卻器正常;拆檢抽射海水泵時,發現泵葉輪汽蝕損壞,也已無法繼續使用(見下圖);因船上無備件換新,海水泵裝復維持使用;并緊急申請備件。現該泵備件已供船并換新。現該泵運行正常。
2、原因及分析:我船造水機海水管系設計較特殊(見下面管系圖);造水機冷卻用海水由主機海水泵提供,抽射泵的工作海水才有此泵升壓供給;這樣,抽射海水泵的吸入管段就存在低壓區,特別是船舶空載時,抽射海水泵的吸入管內壓力很低(造水機布置在船舶吃水9.5-10米的位置,比船舶空載吃水略高);造成海水在該泵吸入管低壓區汽化,又在該泵葉輪外高壓區再凝結的汽蝕過程。
3、糾正及措施:如下面造水機海水管系圖所示,在蒸發室溫度不超過52℃的前提下(確保冷卻水量),盡量關小冷卻海水排舷外的閥,保持抽射海水泵吸入管內壓力足夠。

造水機抽射海水泵葉輪氣蝕嚴重

造水機冷卻/抽射海水管系圖
三、NO.2副機增壓器轉子卡阻故障
1、故障現象:2017.06.29日,啟動NO.2 副機擬并電試錨纜機等甲板機械。檢查調速等正常后并電,當NO.2 副機吃負荷后電網頻率降低,檢查副機無掃氣壓力,并且排溫較高,于是解列檢查燃油壓力正常,高壓油泵齒條/調速器連桿無卡阻。停機后,打開增壓器進氣端盤車檢查,發現增壓器轉子卡阻(見下面圖片)。
2、故障處理:增壓器整體拆下,清潔廢氣端噴嘴環及轉子葉輪,測量轉子軸向間隙正常后裝復。NO.2 副機運行正常。
3、原因及分析:副機使用重油時,低負荷運行燃燒不良易積碳,避免低負荷長期運行;轉子油封處易滲漏,應定期清潔廢氣端噴嘴環及轉子積碳,檢查油封是否漏油。

NO.2副機透平轉子

NO.2副機透平增壓器
四、主副機冷卻海水管銹穿漏水修理
1、發現及修理:上航次從非洲開航后不久,發現主副機冷卻海水的一回水短接銹穿漏水,暫用管卡及環氧樹脂止漏。維持主副機運轉/船舶營運。
2、換新及方法:(見下面圖片)
1) 因我船主副機共用一套冷卻海水管路,拆卸此短接時,發電機及大氣冷凝器無冷卻海水。
2) 提前做好短接上部法蘭悶板及墊床;拆下需換新的漏水短接,盡量快地封堵上部法蘭,開海水泵維持發電機運行。
3) 按拆下的漏水短接為樣品/做新。再次停海水泵,裝復做新的短接。
3、糾正及建議:下次塢修時,加裝1只副機專用冷卻海水舷外排出閥。

換新后的主副機冷卻海水總回水短接

主副機冷卻海水總回水短接銹穿滲漏
五、主機冷卻水套備件接受和退換
1、發現及處理:2017.07.01日船在港卸貨時,供應商將我船訂購的主機冷卻水套備件(90101-0164A-138/COOLING JACKET)送上船;打開備件箱核查時,發現供船的水套備件我船不能使用,與訂購的水套備件尺寸不一樣(供給的水套高度是188mm;我船訂購的水套高度是245mm);隨后向機務匯報退換,經機務協調溝通,退換的主機冷卻水套備件于開航前及時供應到船。
2、原因及建議:此次備件供應錯誤的原因是備件供應商。但備件供船后,船上一定要及時核對;避免備件錯供/錯訂,造成公司經濟損失,耽誤船上設備檢修及備件使用。
六、舷梯/引水梯/引水軟梯軸承和油封申請
1、處理及申請:上航次回國前,船上接到公司關于“舷梯引水梯集中大檢查通知”,并要求船上核查/訂購舷梯引水梯設備備件;我們查閱舷梯齒輪箱/?水梯齒輪箱及引水軟梯氣動馬達的說明書,發現訂購的軸承和油封備件量較大(27只各種型號的軸承/13只各種尺寸骨架油封);我們按普通物料進行申請,并且公司已于2017.07.03日供應到船。
2、建議及分析:舷梯齒輪箱/引水梯齒輪箱/引水軟梯氣動馬達的工作環境差,但這些設備部件的工作強度不大,對軸承和油封的質量要求并不是太高;因此,完全可以按普通物料申請這些軸承和油封部件,既快又費用較低。
以上是我輪設備發現的問題以及處理方法和分析建議,供參考指正。
