CLF180-120型輥壓機(jī)進(jìn)料裝置改造經(jīng)驗(yàn)
2020-06-20陳杰 鄧亮 李軍科
(阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司)
(阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司)
某公司Φ4.2 m×13m聯(lián)合粉磨(兩條線)系統(tǒng)配置了CLF180—120型輥壓機(jī),粉磨P·O42.5水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)190~200t/h。自2011年運(yùn)行以來(lái),輥壓機(jī)進(jìn)料控制裝置由于傳動(dòng)系統(tǒng)可靠性差,運(yùn)動(dòng)不靈活,造成輥?zhàn)幼笥伊狭鞔笮∽兓瑢?dǎo)致輥縫左右寬度不穩(wěn)定、壓力不平衡。系統(tǒng)經(jīng)常因左右輥縫壓力偏差大而保護(hù)跳停,臨時(shí)采用鋼絲繩和吊葫蘆牽引控制進(jìn)料裝置開(kāi)度來(lái)穩(wěn)定料流大小,但因靈敏度差,工作量大,只能斷續(xù)維持生產(chǎn),給連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、提高產(chǎn)質(zhì)量、降低電耗帶來(lái)巨大困難。
一、原進(jìn)料裝置故障分析
原輥壓機(jī)進(jìn)料裝置采用兩組JS15型雙軌道雙提升渦輪蝸桿傳動(dòng),運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)置渦輪蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu)暴露在水泥原料粉塵中,含有水蒸氣及熱量的水泥細(xì)顆粒容易在蝸桿上結(jié)露。由于難以保證潤(rùn)滑、密封,使渦輪蝸桿傳動(dòng)齒輪副嚙合困難,摩擦磨損加劇,左右提升不一致,兩組行走輪容易在導(dǎo)向雙軌道上卡死,導(dǎo)致雙軌道變形、渦輪齒廓斷裂等故障。由于配件供應(yīng)不及時(shí),致使整條水泥粉磨線無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。且內(nèi)置傳動(dòng)機(jī)構(gòu)所在空間狹小,不利于檢修、維護(hù)和保養(yǎng),給生產(chǎn)帶來(lái)諸多不利。原進(jìn)料裝置結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
一、原進(jìn)料裝置故障分析
原輥壓機(jī)進(jìn)料裝置采用兩組JS15型雙軌道雙提升渦輪蝸桿傳動(dòng),運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)置渦輪蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu)暴露在水泥原料粉塵中,含有水蒸氣及熱量的水泥細(xì)顆粒容易在蝸桿上結(jié)露。由于難以保證潤(rùn)滑、密封,使渦輪蝸桿傳動(dòng)齒輪副嚙合困難,摩擦磨損加劇,左右提升不一致,兩組行走輪容易在導(dǎo)向雙軌道上卡死,導(dǎo)致雙軌道變形、渦輪齒廓斷裂等故障。由于配件供應(yīng)不及時(shí),致使整條水泥粉磨線無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。且內(nèi)置傳動(dòng)機(jī)構(gòu)所在空間狹小,不利于檢修、維護(hù)和保養(yǎng),給生產(chǎn)帶來(lái)諸多不利。原進(jìn)料裝置結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

圖1 原進(jìn)料裝置結(jié)構(gòu)
二、輥壓機(jī)進(jìn)料裝置改造
為了解決上述問(wèn)題,秉著“投資省、易操作”的原則,該公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)分析研究決定將渦輪蝸桿傳動(dòng)改為套筒滾子鏈輪同軸雙提升傳動(dòng)。根據(jù)原渦輪蝸桿傳動(dòng)測(cè)算出進(jìn)料裝置運(yùn)動(dòng)線速度,再推算出所需改造裝置傳動(dòng)速比,使用閑置配料秤(1.1 kW-4級(jí)、3WE278-1849型行星針輪減速機(jī))傳動(dòng)拖動(dòng),并合理選用20A-1、17齒及21齒套筒滾子鏈輪,為使檢修和維護(hù)操作方便,將傳動(dòng)機(jī)構(gòu)外置。改造后的電氣控制系統(tǒng)繼續(xù)使用原中控及現(xiàn)場(chǎng)電氣控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)改造過(guò)程中只購(gòu)買20A一1套筒滾子鏈輪及相應(yīng)鏈條6m、機(jī)加工軸、軸承、軸承座及聯(lián)軸器,共計(jì)8500元左右。改造后現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
為了解決上述問(wèn)題,秉著“投資省、易操作”的原則,該公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)分析研究決定將渦輪蝸桿傳動(dòng)改為套筒滾子鏈輪同軸雙提升傳動(dòng)。根據(jù)原渦輪蝸桿傳動(dòng)測(cè)算出進(jìn)料裝置運(yùn)動(dòng)線速度,再推算出所需改造裝置傳動(dòng)速比,使用閑置配料秤(1.1 kW-4級(jí)、3WE278-1849型行星針輪減速機(jī))傳動(dòng)拖動(dòng),并合理選用20A-1、17齒及21齒套筒滾子鏈輪,為使檢修和維護(hù)操作方便,將傳動(dòng)機(jī)構(gòu)外置。改造后的電氣控制系統(tǒng)繼續(xù)使用原中控及現(xiàn)場(chǎng)電氣控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)改造過(guò)程中只購(gòu)買20A一1套筒滾子鏈輪及相應(yīng)鏈條6m、機(jī)加工軸、軸承、軸承座及聯(lián)軸器,共計(jì)8500元左右。改造后現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。

圖2 改造后現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)
三、改造后使用效果
該結(jié)構(gòu)于2016年3月改造完成,運(yùn)行至今,進(jìn)料裝置使用靈活,輥?zhàn)幼笥伊狭鞔笮§`活可控,輥壓機(jī)左右輥縫正常,左右壓力差在合理范圍之內(nèi),徹底解決了輥壓機(jī)因原有進(jìn)料裝置運(yùn)行不靈活導(dǎo)致左右輥縫寬度不穩(wěn)定、左右壓力偏差大,引起輥壓機(jī)系統(tǒng)跳停的問(wèn)題,對(duì)系統(tǒng)安全運(yùn)行和節(jié)約電耗、穩(wěn)定水泥質(zhì)量提供了保障。改造前后使用效果見(jiàn)表1。
該結(jié)構(gòu)于2016年3月改造完成,運(yùn)行至今,進(jìn)料裝置使用靈活,輥?zhàn)幼笥伊狭鞔笮§`活可控,輥壓機(jī)左右輥縫正常,左右壓力差在合理范圍之內(nèi),徹底解決了輥壓機(jī)因原有進(jìn)料裝置運(yùn)行不靈活導(dǎo)致左右輥縫寬度不穩(wěn)定、左右壓力偏差大,引起輥壓機(jī)系統(tǒng)跳停的問(wèn)題,對(duì)系統(tǒng)安全運(yùn)行和節(jié)約電耗、穩(wěn)定水泥質(zhì)量提供了保障。改造前后使用效果見(jiàn)表1。
表1 輥壓機(jī)改造前后使用效果匯總(P·O42.5水泥)


由于使用效果良好,該公司對(duì)另一條生產(chǎn)線進(jìn)料裝置也進(jìn)行了相同改造。
來(lái)源:《水泥》 2017年04期
