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水泥廠1號立磨主減速機稀油站故障分析及改造

2019-09-25
王學(xué)偉
(四川川潤智能技術(shù)有限公司)
  本文主要針對xxx水泥立磨潤滑油系統(tǒng)在運行中發(fā)生故障頻繁,多次引起磨機跳閘,非計劃停運次數(shù)較多。根據(jù)磨機的運行工況、稀油站系統(tǒng)中各設(shè)備的運行特點、歷次所發(fā)生的異常跳閘原因進(jìn)行深入分析和總結(jié),發(fā)現(xiàn)該稀油站油箱容積偏小,油箱內(nèi)雜質(zhì)得不到有效沉淀時間,又重新進(jìn)入循環(huán),導(dǎo)致油泵磨損嚴(yán)重,出力降低,低油壓跳閘等缺陷,嚴(yán)重影響球磨機及整個機組的安全穩(wěn)定運行。通過對稀油站進(jìn)行改造后,經(jīng)過半年多的連續(xù)運行,球磨機故障減少很多,保證了球磨機安全穩(wěn)定運行,提高了整個機組的安全性和經(jīng)濟性,效果非常顯著。
  1 前言
  xxx水泥廠立磨磨機各配置1臺XXX公司的稀油站。每臺油站配備一個5000L油箱和四臺進(jìn)口高壓潤滑油泵兩臺低壓潤滑油泵,通過出口分配閥將油分配到磨機軸瓦端做高壓頂軸及到齒輪箱內(nèi)部作低壓潤滑油和冷卻油用,油箱上設(shè)有18KW/組加熱器,系統(tǒng)上設(shè)有壓力、溫度、流量控制元件,通過PLC采集就地油站和DCS遠(yuǎn)程站的控制信號后,經(jīng)過內(nèi)部邏輯運算和通信后,可實現(xiàn)就地-遠(yuǎn)方的啟??刂乒δ?。
  由于該磨機稀油站在結(jié)構(gòu)和設(shè)計上存在許多問題,自2008年6月投產(chǎn)以來,經(jīng)常發(fā)生油泵磨損嚴(yán)重,更換油泵頻繁,油泵磨損后,造成出力降低,嚴(yán)重影響球磨機及整個機組的安全穩(wěn)定運行。
  2 磨機油站存在問題及分析
  2.1磨機高壓流量小,頂不起
  要確保磨機正常運行,軸瓦間隙>0.08mm以上,每個軸瓦頂升流量要求更為重要,要確保軸瓦間隙>0.08mm以上,每個軸瓦頂升流量要求必須>2.2l/min,總量Z小要求>2.2l/min。況且隨著間隙增大到0.1~0.12mm,流量急劇增大。而原設(shè)計F4-F7潤滑系統(tǒng)頂升裝置時泵的流量Z大16L/min,因此頂升系統(tǒng)流量偏小,很難滿足目前生產(chǎn)要求。
  2.2油箱容積過小,油內(nèi)雜質(zhì)得不到有效的沉淀
  在稀油站上設(shè)計有5000L的油箱,通過油泵進(jìn)行內(nèi)部油循環(huán),經(jīng)分析油箱容積較小,油內(nèi)雜質(zhì)得不到有效時間的沉淀,未沉淀的油又連續(xù)進(jìn)行循環(huán),由于油內(nèi)含有大量的雜質(zhì)致使油泵磨損嚴(yán)重和堵塞管道及分配閥,油泵磨損后造成出力減少,油壓和流量偏低,低油壓保護(hù)動作而跳磨;管道堵塞后,系統(tǒng)回油不暢,造成磨機軸瓦損壞;分配閥堵塞后,會導(dǎo)致分配閥卡澀、不動作,不能及時分配供油而發(fā)生斷流,造成軸瓦缺油、油壓和流量偏低跳磨、頂軸高度滿足不了要求不能啟磨,嚴(yán)重影響球磨機及整個機組的安全穩(wěn)定運行。為了解決這疑難問題,在機組大小修和停磨檢修后及時清理油箱及更換潤滑油,但都不能滿足長期運行要求,運行時間長后問題又重新暴露。
  2.3油泵設(shè)計位置過低,油泵磨損嚴(yán)重
  在油箱底部設(shè)計有兩臺齒輪油泵,一臺運行一臺備用。油泵設(shè)計在底部,沉淀后的大量雜質(zhì)又打回系統(tǒng),造成油泵磨損和系統(tǒng)堵塞,引起磨機故障發(fā)生。更換油泵頻繁,據(jù)統(tǒng)計一年要更換10臺左右,維護(hù)費用較高。
  2.4油箱加熱器功率偏少,油溫過低,延緩啟磨時間
  原設(shè)計在油箱內(nèi)只設(shè)計一組18KW加熱器,在冷態(tài)和冬季啟磨時,要事先提前3~4小時進(jìn)行加熱,有時還需在油箱外部用烤燈協(xié)助加熱,啟磨時間較慢。油溫低后,會造成系統(tǒng)流通不暢,導(dǎo)致主軸承瓦口漏油。
  2.5油泵出口冷卻器設(shè)計選型過小,夏季油溫過高,容易跳磨
  原油站在夏季環(huán)境溫度較高時,油循環(huán)得不到冷卻,油溫較高導(dǎo)致主瓦溫度高而跳磨,長期在油箱外部和油管道上用軸流風(fēng)機幫助降溫。
  3 稀油站改造
  3.1將油箱容積由原來5000升增大到10000升,并且油泵布置在油箱頂部,,油箱增大后,油內(nèi)雜質(zhì)有足夠沉淀時間,油循環(huán)流動慢,大量雜質(zhì)沉淀在油箱底部,油泵布置在上部,抽出的上部油質(zhì)雜質(zhì)含量少,清潔度高,雜質(zhì)不會堵塞管道,減少泵的磨損,清洗濾網(wǎng)次數(shù)少,提高了設(shè)備的可靠性。
  3.2油箱增大后,將油箱內(nèi)加熱器功率增大,共6組,每組6KW,加熱器功率比以前大(原3組,功率為6KW),磨機啟動前30分鐘投加熱器就可滿足油溫要求,特別是在冬季,大大地縮短啟動時間,提前帶負(fù)荷,贏得經(jīng)濟效益。
  3.3因原設(shè)備已使用11年之久,有些備件型號已經(jīng)更新?lián)Q代,甚至不再生產(chǎn),采購和更換難度、采購成本也不斷增加。
  加之該改造項目計劃在2018年年修期間進(jìn)行,安裝、施工、調(diào)試時間非常有限,如采用對原潤滑系統(tǒng),特別是對油箱進(jìn)行改制,現(xiàn)場改造施工組織要求較高。
  4 改造內(nèi)容
  鑒于以上分析,本次改造主要包括對原高、低壓潤滑裝置及頂升系統(tǒng)全面改造。具體改造內(nèi)容主要包括:高、低壓潤滑泵系統(tǒng)、輸送管道等、相關(guān)電氣控制部分改造等。
  4.1低壓潤滑泵流量增大,泵電機功率加大,提高系統(tǒng)的潤滑和冷卻能力,并通過低壓潤滑泵供給高壓頂升泵油源,頂升系統(tǒng)兩級增壓;
  4.2高壓頂升泵流量增大,泵電機功率加大,高壓泵設(shè)計流量為40L/min,共16個頂升點,使每個頂升點的流量達(dá)到2.5L/min,從而使頂升能力充分滿足使用,達(dá)到合適的頂升高度,并考慮足夠余量;
  4.3增大系統(tǒng)的冷卻能力,低壓泵和高壓泵流量的增大,勢必影響油溫的提升,原有冷卻裝置的冷卻能力需要提高;
  4.4增大過濾器的過濾能力,低壓泵和高壓泵流量的增大,勢必造成回油流量的增大,原有過濾裝置的過濾能力需要提高;
  4.5流量控制閥等更換,原流量控制閥由于使用時間長,規(guī)格型號等更新?lián)Q代;
  4.6校核計算輸油管道的流量能力測算和核定工作,油箱容積計算;
  4.7對相關(guān)改善部分電氣部分的工作,主要包括溫度控制,流量、壓力等控制及修改,頂升裝置的壓力報警,高低溫度報警,過濾器堵塞報警,系統(tǒng)自動測溫,連續(xù)冷卻控制油溫,系統(tǒng)保護(hù),溢流控制等及原程序的修改工作。
  通過如上的設(shè)計改造,使頂升潤滑頂升高度滿足要求,低壓潤滑冷卻能夠充分潤滑,并迅速帶走軸瓦摩擦產(chǎn)生的熱量,從而確保設(shè)備的可靠運行。通過高低壓潤滑頂升裝置的徹底改造,使軋機大電機軸瓦設(shè)備達(dá)到作業(yè)需求。
  5 驗收標(biāo)準(zhǔn)
  設(shè)計、制造、檢驗標(biāo)準(zhǔn)均采用國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工廠設(shè)計統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。
  標(biāo)準(zhǔn)件的名稱、代號、規(guī)格型號、強度等內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)符合GB。
  備件設(shè)計執(zhí)行我國現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)(GB)及有關(guān)部頒標(biāo)準(zhǔn)和重型機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所設(shè)計選用備件規(guī)格需與現(xiàn)場實際使用的備件通用或可以互換。
  6 經(jīng)濟效益分析
  通過對稀油站進(jìn)行改造投入使用一年來,稀油站原存在問題基本上得到解決,磨機故障率降低,機組安全性得到保障,大大地降低了維護(hù)工作量和維護(hù)成本,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益。例如,原來一年要更換油泵和分配閥10臺(每臺7000元)、更換油50噸左右、因磨機故障投燃油助燃及影響機組負(fù)荷等全部費用共計50萬元,而改磨機稀油站共計40萬元,半年時間就把投資收回,并且減少了工作量和其他間接費用,提高了機組的經(jīng)濟性。
(來源:水泥技術(shù))
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