曲軸動平衡試驗接盤結構的改進[圖]
2008-03-26 曲軸是發(fā)動機的重要零件之一。曲軸不平衡使發(fā)動機工作時產(chǎn)生周期性的振動,從而引起發(fā)動機的工作精度和可靠性降低、零件疲勞損壞以及產(chǎn)生令人厭倦的噪聲。另外,曲軸不平衡對軸承壽命和機械效率也有直接的不良影響。因此,曲軸動平衡試驗成為重要的檢驗工序。
曲軸動平衡試驗是在動平衡試驗機上進行的。由動平衡原理可知:軸向尺寸較大的回轉(zhuǎn)件,必須分別在任意兩個回轉(zhuǎn)平面內(nèi)各加一個適當?shù)馁|(zhì)量,才能使回轉(zhuǎn)件達到平衡。因此,先令曲軸在動平衡試驗機上運轉(zhuǎn),然后在兩個選定的平面內(nèi)找出所需平衡的質(zhì)徑積的大小和相位,再進行配重或去重,從而使曲軸達到動平衡。
圖1是原動平衡裝置的結構簡圖。由動力箱1經(jīng)萬向聯(lián)軸器2、接盤3帶動曲軸5運轉(zhuǎn)(曲軸由兩組滾輪6支撐),從而測出不平衡量的大小和相位。接盤與曲軸的聯(lián)接采用頂絲頂緊的方式。在長期的生產(chǎn)實踐中,我們發(fā)現(xiàn)存在以下一些問題:

1.動力箱 2.萬向聯(lián)軸器 3.接盤 4.頂絲 5.曲軸 6.滾輪
圖1 原動平衡裝置結構簡圖
1.用頂絲頂緊,容易劃傷和損壞曲軸已加工表面。
2.曲軸在開始運轉(zhuǎn)和剎車時,有時與接盤產(chǎn)生相對轉(zhuǎn)動,這樣就不容易找不平衡量的相位,造成無法配重。
3.采用頂絲頂緊方式,頂絲與接盤的工作段螺紋易損壞。
基于存在以上缺點,筆者對接盤的結構進行了改進。
圖2 是改進后的接盤裝置。在接盤1相互對稱的方向銑兩個直通槽,在這兩個槽中分別放人質(zhì)量相等的半圓鍵2和配重塊3,以保證整個接盤在運轉(zhuǎn)時平衡。半圓鍵2和配重塊3用兩根拉伸彈簧4固定在接盤1上。使用時,將半圓鍵2導入曲軸小頭處鍵槽,帶動曲軸運轉(zhuǎn),進行動平衡試驗。
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1.接盤 2.半圓鍵 3.配重塊 4.拉伸彈簧
圖2 改進后的接盤裝
1.不需使用扳手,操作方便。
2.曲軸開始運轉(zhuǎn)、剎車時,接盤與曲軸的相對位置不會變動,這樣會很方便地找出不平衡量的相位。
3.采用半圓鍵傳動方式,對曲軸不會造成損傷,且能長時間使用。
使用上述接盤結構,應注意以下間題。
1.半圓鍵的工作面與鍵槽的配合間隙不宜過大(0.05mm左右),否則會影響接盤的使用壽命。
2.改進后的這種接盤適用于有封閉鍵槽的曲軸,尤其適用于有半圓鍵槽的曲軸。但如果曲軸小頭處鍵槽為暢通式的,則要慎重使用。
